Stap 12: Voorlopige en definitieve resultaten van een grote inspanning
1. Terugkijkend op de PCB-nachtmerrie
Na vele downers ik heb eindelijk kreeg hier en de bouw voltooid, maakte ik mezelf een werkende propeller klok! Ik ben blij dat ik was in staat om verder te ontwikkelen en beschrijf het project dat ik "opnieuw gemengde", en droevig kon ik het niet op tijd (niet voor die wedstrijd).
Ik heb ontworpen, geëtst en een totaal van negen PCB-s, waarvan 5 gewend in de laatste vergadering geboord:
- Een circulaire vormige bestuur hosting een PIC18F4550 en sommige randapparatuur die knippert de LED's slim genoeg om te laten vervagen van de getallen in de lucht
- Een rechthoekig gevormde bord hosting een ander PIC18F4550 en sommige randapparatuur, rijdt dit board de borstelloze DC-motor
- Een circulaire vormige board, dat de permanente neodymium-magneten op zijn plaats houdt
- Een circulaire gevormde board dat houdt de spoelen en macht aan het klosje verzekert. Dit bord echter niet te goed, de spil moet worden geholpen door batterijen. Volledig werkende versie aanstaande!
- Een kleine rechthoekige PCB houden de telefonieoverdracht signalen in sync met de positie van de rotor
Afgezien van deze, waren er vier meer die niet goed om wat voor reden waren:
- Spindel PCB 1 - gehost een PIC die ik niet kon starten voor een lange tijd en niet wilde krijgen hing op dit probleem
- Spindel PCB 2 - gehost een PIC18F4550 met de footprint voor TQFP44 pakket, helaas ik vergat om te veranderen het schematisch symbool ook, dit resulteerde in de pinnen PIC dat moet worden gerouteerd helemaal slecht.
- Spindel PCB 3 - wordt steeds gefrustreerd en boos vanwege mijn mislukkingen, ik drukte het kunstwerk met de paginagrootte van de "brief" in plaats van "A4", dus alles werd kleiner en dunner. Hoewel ik in geslaagd om de IC-benen een beetje buigen, zodat ze op het kleinere voetafdrukken passen, de ICSP programmeur wrap draden gehouden magnetisch uitlijnen naar beneden en ik hield hen terug solderen. De pads zijn klein en dun, ze gaf vanwege de hitte en de chip niet kon worden geprogrammeerd. Module. Weer terug bij af.
- Motor stuurprogramma PCB 1 - dit moest worden herzien vanwege dezelfde reden moest ik de spindel PCB remake voor de eerste keer.
2. terugblik op hoofdpijn veroorzaakt door elektronica
Sommige regels die ik schreef en extra verzorging in de toekomst zal nemen:
- De pinouts moet worden gecontroleerd op elke keer, niet geloven dat iemand die zegt iets als dit: "CD4081B en 74HC08 zijn pin compatibel, ze zijn beide quad twee input en gates!". Je bent beter af opnieuw vóór te geloven wat willekeurige mensen zeggen op het internet te controleren.
- Als er een verandering van de voetafdruk nadat er routering zo goed gedaan was, wijzig het schematisch symbool ook! TQFP pin nummer 1 is niet van dezelfde functionaliteit als de DIP40 pin 1! Als u dit verknoeien, kun je verwachten aan etch hele batches van PCB's zonder om het even welk van hen zijn gelijk!
- Eenvoudig genoeg: "interessante" vormen voorkomen als het gaat om PCB's. Als je verpest ergens aan, je zult eindigen boren en zagen en stapelen en zweten... rechthoekig is de beste!
- Kijk uit voor vergeten boorgaten. Ik vergat te boren van twee gaten, die leiden tot een draad die niet wordt waar ik dacht dat het is. U kunt dit gemakkelijk door te houden van de planken tegen licht, nadat u denkt dat u klaar bent dat met het boren vangen.
- Altijd toevoegen de ontkoppeling caps!
- Investeren in de hulpprogramma's die u wilt! Niet investeren geld in hulpprogramma's die u niet kunt maken gebruik van!
Deze regels zijn het resultaat van wat ik in de stappen van dit instructable beschreven. Als ik heb hen vooraf gelezen kon, zou dit project klaar weken eerder zijn geweest. Maar nogmaals, dit is hoe we dingen leren.
Ik dit project een succes noemen, hoewel het duurde geruime tijd in beslag. Mijn inspanningen had enkele resultaten, ik hoop echt dat ze krijgt erkenning en vele "Ik maakte het!" tags ook!
3. over de foto's die zijn gekoppeld aan deze stap
Toen ik testte het apparaat, de eerste foto's kwam uit cool, ik dacht dat ik sommige van hen zal toevoegen aan de instructable voor u om de ontwikkeling beter te zien. Ik nam deze foto's met het licht uit, zodat het patroon is beter gezien.
De wazige afbeelding toont mijn eerste test na de synchronisatie algoritme op zijn plaats was. Helaas heb ik niet elke voeding voor het aandrijven van de borstelloze motor, heb ik besloten om een lange belichtingstijd shot van het apparaat terwijl de camera langzaam naar links verplaatst. Het resultaat kan worden gezien op het beeld, de cijfers opdagen goed genoeg om me gelukkig voor de sync-algoritme.
De rest van de foto's werden genomen juiste voordat iets ergs gebeurd met de base-plaat, het gewoon gestopt, ik vergat de macht de LDO kunt verwerken en draaide de spanning een beetje hoger dan ik zou moeten hebben - ik verloor mijn motorcontroller terwijl het maken van de tests. Zoals iedereen kan zien, dit ongeluk gebeurde om 23:45, thats waarom er geen foto's van het ding na deze tijd zijn. Zodra de nieuwe PIC aankomt, zal ik meer foto's toevoegen!
Ik zal ook vervangen door de LED's groter, misschien zelfs via holes typen. Waardoor ze groter en afstelling dichter bij elkaar zal er beter uitzien. De blauwe LEDs waren alle-rechten, maar had de hogere voorwaartse spanning - niet kon rijden ze goed.